2021-01-04
水泥粉磨輥壓機(jī)系統(tǒng)振動分析及解決
近年來,輥壓機(jī)系統(tǒng)在水泥行業(yè)生料粉磨和水泥粉磨環(huán)節(jié)得到廣泛的采用,其物料適應(yīng)性強(qiáng)、操作靈活方便、系統(tǒng)電耗低、占地面積小、設(shè)備維護(hù)量小等一系列優(yōu)點(diǎn)得到水泥業(yè)主的普遍認(rèn)可。伴隨輥壓機(jī)系統(tǒng)能力不斷加大,部分水泥企業(yè)輥壓機(jī)系統(tǒng)出現(xiàn)振動現(xiàn)象。在此從水泥工藝的角度出發(fā),以某現(xiàn)場水泥粉磨系統(tǒng)輥壓機(jī)小倉產(chǎn)生振動及解決過程為例進(jìn)行探討,以供參考。
1 項(xiàng)目背景
該工程2014年底投產(chǎn),采用160-150輥壓機(jī)配Φ4.2 m×13 m水泥磨,系統(tǒng)為雙分離部分終粉磨系統(tǒng)。投產(chǎn)后系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,生產(chǎn)P·O 42.5水泥產(chǎn)能約265 t/h,工序電耗27 kWh/t,系統(tǒng)沒有出現(xiàn)振動和其他異常情況。該系統(tǒng)目前運(yùn)行了5年,期間進(jìn)行過兩次堆焊,自2017年第二次堆焊起,粉磨系統(tǒng)開始出現(xiàn)以輥壓機(jī)小倉為中心的振動,以垂直方向?yàn)橹?,間歇出現(xiàn)水平方向的振動,振幅大小不確定,振動狀況有加重趨勢,逐步波及到臨近樓面,同時水泥粉磨系統(tǒng)產(chǎn)量下降至約210 t/h,電耗約30 kWh/t。針對現(xiàn)場出現(xiàn)的問題,2019年底我們前往現(xiàn)場,與業(yè)主一同分析出現(xiàn)問題的原因,提出改進(jìn)思路,通過春節(jié)期間業(yè)主方對水泥粉磨系統(tǒng)相關(guān)修復(fù)整改,目前系統(tǒng)振動已經(jīng)消除,產(chǎn)量和水泥成品質(zhì)量、系統(tǒng)電耗都接近投產(chǎn)初期的水平。
2 粉磨系統(tǒng)流程
該粉磨系統(tǒng)為雙分離部分終粉磨,輥壓機(jī)和水泥磨共用一套選粉系統(tǒng),見圖1。
3 現(xiàn)場狀況
2019年年底現(xiàn)場狀況如下:
(1)輥壓機(jī)系統(tǒng)2014年運(yùn)行初期P·O 42.5水泥產(chǎn)量約265 t/h,電耗約27.5 kWh/t,2019年底產(chǎn)量約210 t/h,電耗約30 kWh/t,現(xiàn)場進(jìn)行過兩次堆焊,每次堆焊后粉磨系統(tǒng)的穩(wěn)定性和產(chǎn)能、電耗等技術(shù)指標(biāo)都有所退步。
圖1 粉磨系統(tǒng)工藝流程
(2)振動主要出現(xiàn)在輥壓機(jī)小倉所在的10.000 m樓面和相鄰沒有任何荷載的13.000 m平面,兩個樓面上下方向(垂直地面)振動為主,水平兩種方向振動均有,沿著小倉檢修軌道方向較為明顯,垂直小倉檢修軌道的振動幅度較小,各方向的振幅、頻率不一致,有高有低,沒有明顯規(guī)律,目前輥壓機(jī)小倉上方入料溜子目測不存在振動的現(xiàn)象,以前輥壓機(jī)加壓高時會出現(xiàn)振動現(xiàn)象,現(xiàn)在加壓無振動,遠(yuǎn)離輥壓機(jī)小倉的兩臺斗式提升機(jī)頭部現(xiàn)場感覺振動較明顯。
(3)本現(xiàn)場輥壓機(jī)小倉為2?800 mm×2?200 mm長方形倉(直段高度1?900 mm,灰斗高度3?400 mm),入料口為1?600 mm×550 mm長方形。水泥粉磨系統(tǒng)投運(yùn)后并不振動,2017年2月第2次堆焊后開始出現(xiàn)振動,并且振幅越來越大。后續(xù)業(yè)主自行將入料口改為550 mm×550 mm正方形,同時在小倉內(nèi)部加設(shè)了1 m×1 m的布料板,但現(xiàn)場振動依舊明顯。輥壓機(jī)小倉下的小車第二次堆焊后沒有恢復(fù)原有限位裝置,伴隨振動,小倉產(chǎn)生了沿軌道方向的偏移,同時輥壓機(jī)小倉上方入料溜子的軟連接已經(jīng)產(chǎn)生水平偏心,輥壓機(jī)小倉下方溜子軟連接四周高度不一樣。
(4)因系統(tǒng)產(chǎn)能降低,現(xiàn)場提高輥壓機(jī)的磨輥操作壓力至9.0~10.0 MPa(電流43~49 A)。現(xiàn)場為減輕倉體振動,操作上采用高料位,目前系統(tǒng)產(chǎn)量低,輥縫大,輥壓機(jī)邊緣漏料嚴(yán)重。生產(chǎn)中為實(shí)現(xiàn)更多的物料進(jìn)入磨內(nèi),解決磨空的問題,將選粉機(jī)轉(zhuǎn)速提高到25~26 Hz,調(diào)整后水泥成品比表面積達(dá)380 m2/kg以上,80 μm篩篩余1.2%~1.5%。
(5)業(yè)主在修補(bǔ)輥壓機(jī)斗式提升機(jī)進(jìn)V型選粉機(jī)溜子時,考慮溜子局部磨損嚴(yán)重,對階梯上方斜段部分進(jìn)行了改造,在此段溜子的底部墊高了150 mm,后續(xù)循環(huán)斗式提升機(jī)的運(yùn)行狀況出現(xiàn)惡化。
(6)現(xiàn)場反饋輥壓機(jī)和V型選粉機(jī)的斗式提升機(jī)出料口均有返料現(xiàn)象,生產(chǎn)P·O42.5水泥時輥壓機(jī)循環(huán)斗式提升機(jī)回料多,經(jīng)過擠壓的物料總是在輥壓機(jī)系統(tǒng)內(nèi)循環(huán),進(jìn)入選粉機(jī)和水泥磨系統(tǒng)的物料偏少。伴隨輥壓機(jī)運(yùn)行工況的惡化日益明顯,地坑里兩臺循環(huán)斗式提升機(jī)相繼出現(xiàn)冒灰現(xiàn)象?,F(xiàn)場自行從兩臺斗式提升機(jī)尾部加設(shè)收塵風(fēng)管至V型選粉機(jī)的灰斗,同時把V型選粉機(jī)的入口負(fù)壓提到1?600~1?800 Pa,初步解決了地坑里循環(huán)斗式提升機(jī)尾部冒灰問題。
(7)溫度檢測:料倉四周和溜子兩側(cè)溫度均不一致,相差約10 ℃,由此判斷倉內(nèi)物料存在一定的偏料現(xiàn)象。
(8)輥壓機(jī)小倉和輥壓機(jī)上的收塵風(fēng)管都已經(jīng)堵死較長時間。
4 系統(tǒng)運(yùn)行及振動原因分析
4.1 小倉方面
(1)本工程輥壓機(jī)小倉為方倉,入料口為長方形,這些狀況對于小倉內(nèi)料面穩(wěn)定有一定的不利影響,雖然后續(xù)現(xiàn)場改造為正方形,但現(xiàn)場檢測料倉灰斗各邊溫度不一致,說明小倉內(nèi)仍有偏料現(xiàn)象,輥壓機(jī)上方2?080 mm長的料柱內(nèi)物料粒度可能存在不均衡現(xiàn)象。
(2)小倉檢修小車沒有限位,同時上下軟連接均出現(xiàn)偏心和擠壓變形的狀況,也進(jìn)一步導(dǎo)致輥壓機(jī)料柱不穩(wěn)定,導(dǎo)致輥壓機(jī)和小倉間的振動相互傳遞的可能。
(3)中間小倉灰斗很長,小倉與輥壓機(jī)之間有效溜子距離較短,原有系統(tǒng)穩(wěn)定時生產(chǎn)狀況較好,當(dāng)生產(chǎn)狀況出現(xiàn)波動時,現(xiàn)有料柱長度對形成穩(wěn)定、密實(shí)、飽滿的料柱能力偏差,物料對輥?zhàn)涌赡墚a(chǎn)生沖擊力。
4.2 輥壓機(jī)方面
(1)輥壓機(jī)小倉的振動與眾多因素有關(guān),本工程中輥壓機(jī)2017年2月堆焊后生產(chǎn)狀況出現(xiàn)波動,因此認(rèn)為當(dāng)時堆焊復(fù)原狀況較原裝有一定的差異,同時近3年的時間未進(jìn)行堆焊修復(fù),磨輥磨損嚴(yán)重,現(xiàn)場也反映輥壓機(jī)的側(cè)擋板(或邊護(hù)板)間隙較大,導(dǎo)致物料在輥壓機(jī)內(nèi)漏料短路,輥壓機(jī)系統(tǒng)循環(huán)負(fù)荷加大、料層厚度不一樣等現(xiàn)象。
(2)輥壓機(jī)因?yàn)楦鞣N原因?qū)е伦龉顩r偏差,現(xiàn)場通過加大壓力的方式,過高的壓力可能帶來系統(tǒng)振動和能耗增加。
(3)V型選粉機(jī)運(yùn)行狀況不良,導(dǎo)致輥壓機(jī)循環(huán)負(fù)荷較高,輥壓機(jī)內(nèi)粉料偏多,對料餅形成不利,產(chǎn)生振動的可能。
(4)輥壓機(jī)進(jìn)料口閥門為單側(cè)手動控制模式,對料流控制的及時和可控性產(chǎn)生不利影響,輥壓機(jī)下料不穩(wěn)定,或者斷料,或者沖料,產(chǎn)生振動的可能。
4.3 操作方面
(1)V型選粉機(jī)內(nèi)壓差400 Pa,各閥門的開度及兩臺循環(huán)斗式提升機(jī)的電流偏高、水泥磨電流偏高均說明輥壓機(jī)循環(huán)負(fù)荷遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)值,充分說明V型選粉機(jī)的運(yùn)行工況較差,V型選粉機(jī)的初級分選沒有實(shí)現(xiàn)。
(2)中控操作沒有使用循環(huán)風(fēng),熟料溫度相對較高,中控顯示選粉機(jī)入口風(fēng)溫偏高。為確保選粉機(jī)軸承不會出現(xiàn)報(bào)警,同時現(xiàn)場為確保地坑不冒灰,中控畫面顯示冷風(fēng)閥開度50%~60%,分析選粉機(jī)是處于高轉(zhuǎn)速低風(fēng)量的運(yùn)行狀態(tài),無法將細(xì)料及時分選出系統(tǒng)。
(3)由于輥壓機(jī)的循環(huán)負(fù)荷偏高,水泥磨內(nèi)物料偏少,磨機(jī)電流較高,水泥細(xì)度波動較大,出磨水泥溫度117~122 ℃。
5 改進(jìn)措施
(1)請輥壓機(jī)供貨商來檢測輥壓機(jī)磨輥的磨損情況,通過專業(yè)修護(hù)保障輥壓機(jī)的邊縫和輥面狀況良好。
(2)將輥壓機(jī)入料口單側(cè)手動控制方式改為雙向電動控制模式,實(shí)現(xiàn)對進(jìn)入輥壓機(jī)物料的有效調(diào)節(jié)。
(3)檢測V型選粉機(jī)內(nèi)部揚(yáng)料板的磨損狀況,同時取消斗式提升機(jī)尾部至V型選粉機(jī)灰斗的風(fēng)管,確保V型選粉機(jī)內(nèi)的氣料交換狀況良好,提高V型選粉機(jī)的選粉效率。
(4)請循環(huán)斗式提升機(jī)廠來對兩臺斗式提升機(jī)尾部及軸承出冒灰現(xiàn)象進(jìn)行診斷修復(fù),同時取消斗式提升機(jī)尾部至V型選粉機(jī)灰斗的風(fēng)管,避免V型選粉機(jī)內(nèi)物料順著該風(fēng)管進(jìn)入斗式提升機(jī),解決循環(huán)斗式提升機(jī)尾部冒灰和斗式提升機(jī)底部積料導(dǎo)致的頭部振動偏大的問題。
(5)更換輥壓機(jī)小倉為圓倉,倉容可保持不變。修改上下的軟連接,并且軟鏈接的接口確保有一定的緩沖空間,避免振動傳遞;通過調(diào)整灰斗的角度,增加灰斗底部的有效料柱高度。
(6)輥壓機(jī)小倉自帶的小車增加限位裝置,避免運(yùn)行中小倉產(chǎn)生偏移,同時疏通輥壓機(jī)和輥壓機(jī)小倉上的收塵風(fēng)管。
(7)在V型選粉機(jī)入口新增加冷風(fēng)閥,操作上加大循環(huán)風(fēng)機(jī)至V型選粉機(jī)的閥門開度,降低V型選粉機(jī)入口負(fù)壓,加大V型選粉機(jī)和組合選粉機(jī)的通過風(fēng)量,通過控制混合風(fēng)溫的方式保障選粉機(jī)運(yùn)行工況。
(8)生產(chǎn)中調(diào)整輥壓機(jī)磨輥壓力至合理的范圍。
(9)通過以上調(diào)整,通過觀察兩臺循環(huán)斗式提升機(jī)的電流和磨機(jī)的電流來了解輥壓機(jī)系統(tǒng)的循環(huán)負(fù)荷變化情況。
6 改造效果
利用春節(jié)期間對系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)的修復(fù)和改造,改造效果明顯,具體見表1。
表1 改造效果對比
7 結(jié)束語
輥壓機(jī)粉磨系統(tǒng)產(chǎn)生振動的原因與多種因素有關(guān),每個現(xiàn)場各具特點(diǎn),需要結(jié)合振動產(chǎn)生的位置、幅度、頻率、周期及現(xiàn)場生產(chǎn)管理多種因素進(jìn)行綜合分析,在業(yè)主對生產(chǎn)管理精細(xì)化和安全生產(chǎn)日益重視的今天,通過工藝手段,與廣大水泥生產(chǎn)商共同努力,找出生產(chǎn)中存在的問題,解決問題、消除隱患,讓工藝設(shè)計(jì)理念融入到生產(chǎn)中,最終實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)的完美結(jié)合。
摘自《水泥》